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保護(hù)環(huán)境,降低污染物排放,這是現(xiàn)代工業(yè)必須面臨的課題。對(duì)于烘干機(jī)配套的燃煤型沸騰爐,雖然其設(shè)備簡(jiǎn)單、運(yùn)行費(fèi)用低,但因采用煤做燃料產(chǎn)生對(duì)環(huán)境有害的二氧化硫氣體排放問題一直存在。面對(duì)建設(shè)環(huán)境友好型經(jīng)濟(jì)的需要,特別是預(yù)拌砂漿生產(chǎn)項(xiàng)目在環(huán)評(píng)階段,往往會(huì)因二氧化硫的排放而不能順利立項(xiàng)。本公司綜合同類型生產(chǎn)線的成功經(jīng)驗(yàn),設(shè)計(jì)了燃煤沸騰爐的脫硫方案,能較大程度地減少含硫氣體排放,為采用燃煤型沸騰爐設(shè)備的工廠用戶提供了一條合理的解決途徑。
一、方案綜述
本方案的設(shè)備選型及參數(shù)設(shè)置如下。
1.烘干機(jī)
采用直徑3米、長(zhǎng)度7米的三筒烘干機(jī),臺(tái)時(shí)產(chǎn)量為40噸每小時(shí),對(duì)待烘干物料(黃沙)的要求為:進(jìn)料水分8%,烘干后水分小于 0.5%。
2.燃煤沸騰爐
設(shè)置的參數(shù):爐膛溫度700-900攝氏度;單位煤耗為每噸砂需標(biāo)準(zhǔn)煤10公斤。引風(fēng)機(jī)采用功率37千瓦的離心風(fēng)機(jī)。
3.除塵器
采用LPM7C-650型氣箱式脈沖袋式除塵器,要求處理風(fēng)量為每小時(shí)46800立方米。
本方案是在原有沸騰爐工藝設(shè)備的基礎(chǔ)上,新增干法脫硫工藝及裝備。
二、脫硫工藝工作原理以及設(shè)備、參數(shù)選擇
本方案采用的脫硫工藝分兩步進(jìn)行。
****步:向爐內(nèi)加入重鈣粉,脫硫率可達(dá)60%。
工作原理
重鈣粉主要成分為碳酸鈣,碳酸鈣在爐膛內(nèi)經(jīng)900攝氏度高溫煅燒后,分解成氧化鈣(俗稱生石灰)和二氧化碳?xì)怏w。氧化鈣與煤燃燒后產(chǎn)生的二氧化硫氣體合化成硫酸鈣,將二氧化硫氣體固化,避免以氣態(tài)方式排放。
重鈣粉摻量計(jì)算
重鈣粉摻入量主要依據(jù)是燃煤所產(chǎn)生的二氧化硫量來計(jì)算的。目前市場(chǎng)上流通的煤中含硫量一般在0.2%~1%,本方案取值0.8%計(jì);方案采用烘干機(jī)產(chǎn)能按干砂40t/h計(jì);單位煤耗每噸干砂10公斤計(jì),則每小時(shí)需耗標(biāo)準(zhǔn)煤400公斤,折合實(shí)物煤560公斤。以此,各成分用量計(jì)算如下:
每小時(shí)燃煤產(chǎn)生硫的量(爐膛內(nèi)煤不可能完全燃燒,一般取值燃燒率80%):560公斤×80%×0.8% = 3.584公斤;
每小時(shí)燃煤產(chǎn)生二氧化硫的量:燃燒后,硫與氧氣化合成二氧化硫氣體,二氧化硫系由1個(gè)硫分子和2個(gè)氧分子組成。硫的分子質(zhì)量為32,氧的分子質(zhì)量為16,那么由此可得出每小時(shí)可產(chǎn)生二氧化硫?yàn)?.168公斤;
化學(xué)反應(yīng)需重鈣粉理論值:按上述理論可計(jì)算出重鈣粉需量為每小時(shí)15公斤;
為提高反應(yīng)效率,應(yīng)過量加入重鈣粉,本方案取值系數(shù)1.6,即15公斤/小時(shí)×1.6 = 24公斤/小時(shí);
按國(guó)家對(duì)于市場(chǎng)煤含硫量的較高限制含量應(yīng)<3%要求,則重鈣粉加入量較高不大于90公斤/小時(shí),故可設(shè)定重鈣粉的喂入量為10公斤~90公斤每小時(shí)。添加的重鈣粉流量必須隨燃煤加入量的大小而相應(yīng)變化。
****步:在氣箱式脈沖袋式除塵器前端加入氫氧化碳(俗稱熟石灰或石灰粉),以便于在除塵器內(nèi)部進(jìn)行脫硫,可再次脫硫60%。
工作原理
石灰粉與二氧化硫氣體化合成硫酸鈣和水。
石灰粉摻量計(jì)算
石灰粉摻入量也是由二氧化硫量為依據(jù)計(jì)算得出。通過****步脫硫后,理論上還殘留40%的二氧化硫,即每小時(shí)2.8672公斤。
石灰粉加入量理論值(純度按80%計(jì)):2.8672公斤/小時(shí)×74(石灰粉的分子質(zhì)量)÷64(二氧化硫的分子質(zhì)量)÷80% =4.14公斤/小時(shí)。
為提高反應(yīng)效率,過量加入石灰粉(4倍):4.14公斤/小時(shí)×4 = 16.6公斤/小時(shí)。
石灰粉較高加入量(按含硫3%計(jì)):16.6公斤/小時(shí)×3%÷0.8% = 62.25公斤/小時(shí)。故可將石灰粉定量給料流量范圍設(shè)定為10公斤~70公斤/小時(shí)。
本部分的工藝,是要將石灰粉均勻噴入氣箱式脈沖除塵器的進(jìn)風(fēng)管內(nèi),與廢氣充分混合后,在除塵器內(nèi)進(jìn)行反應(yīng)。
經(jīng)過二步脫硫工藝,脫硫效果可達(dá)84%,硫(以三氧化硫形態(tài)排放)的實(shí)際排放則可1.0公斤/小時(shí)。
三、設(shè)備簡(jiǎn)單說明
1.小流量定量給料機(jī)
工藝方案中,控制重鈣粉以及石灰粉的小流量定量給料機(jī)是比較關(guān)鍵的設(shè)備,流量配置較小,一般為10~100公斤/小時(shí),但必須能準(zhǔn)確的連續(xù)地根據(jù)產(chǎn)量需要均勻添加。
本方案中采用的小流量定量給料機(jī)分兩部分:
上部:螺旋喂料機(jī),向下部的計(jì)量裝置快速定時(shí)的喂料。
下部:動(dòng)態(tài)與靜態(tài)相結(jié)合的計(jì)量喂料設(shè)備;采用靜態(tài)整體稱量,并計(jì)算時(shí)間段內(nèi)的重量減小量以控制瞬時(shí)喂料速度;動(dòng)態(tài)連續(xù)喂料,并調(diào)整喂料速度以適應(yīng)連續(xù)微小流量喂料的需要;下部螺旋采用變頻調(diào)速實(shí)時(shí)調(diào)整。
2.噴射泵
增加噴射泵,避免了對(duì)于上級(jí)小流量定量給料機(jī)的計(jì)量干擾。
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